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最新故障处理报告大全(17篇)

时间:2023-10-23 10:25:52 作者:梦幻泡最新故障处理报告大全(17篇)

报告范文在不同行业和领域都有应用,有业务报告、市场调研报告、学术论文等多种形式。希望这些实践报告范文能够激发大家对实践活动和写作的兴趣,并提升大家的写作水平。

故障报告

1.运行方式:

************。

2.负荷情况:

************。

二、事故(故障)现象。

填写事故发生前后的信号显示、保护装置动作情况、设备动作情况、故障设备外观现象(附各角度照片)、集控站监控机显示信息、变电站后台机采集信息内容。

三、事故处置经过。

对事故开始到故障设备隔离改为检修状态的全过程内容进行描述,时间要求精确到分。

四、事故停电范围及损失情况。

对事故造成的`停电范围、电量损失及设备损坏情况进行说明。

五、事故后的相关检查和试验。

1.保护检查情况:

************。

2.设备电气试验情况:

************。

六、事故原因分析。

根据站内故障录波图图及相关报文信息分析,简要描述。

故障现象经过,具体按照以下格式要求叙述:

1.****保护动作情况分析。

根据保护类型及动作行为情况分别描述,可按照1.2.

3....分项说明。

2.设备损坏原因分析。

描述设备厂家、型号、投运日期以及设备运行期间的运行维护、检修试验情况,并根据事故过程现象分析设备损坏的原因。存在其它设备间接损坏的也按照如上要求进行说明。

七、事故暴露出的问题。

根据事故涉及到的设备质量、安装工艺、检修维护、运行巡视、反措落实、管理要求落实等方面进行说明。

八、防范及整改措施。

为防止事故重复发生所拟采取的整改措施,要求整改措施落实到人,明确整改完成时间及督查落实人,整改措施要结合暴露出的问题,并举一反三,防止类似事故在次发生。

附件:。

故障录波及继电保护动作分析、故障录波图、保护动作报文、最近两个周期的设备电气试验报告(充油设备还应提供相关油化试验报告)、损坏设备技术规范书、事故设备照片。

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随着科学的不断发展,机电设备已经是人们日常生活中不可或缺的一部分。它在不断朝着科技化,自动化的方向发展着,设备的结构、精度也越来越复杂精致。机电设备运行会受到诸多因素的影响而导致故障的发生,因此,学习一些应对策略,对于机电设备正常工作是必不可少的。

关键字。

机电管理。

机电故障诊断。

机电维修与保养绪论。

机电设备故障的诊断在国内外发展迅速,是一门重要的技术活。对于一些有大型工业得企业来说,机电设备是其中必不可少的环节,然而,它也是其中最脆弱的环节,它会受到诸多因素的影响,人为因素、技术因素、环境因素等等,都会导致设备无法进行,检测机电设备故障,并对出做出处理就成了避免造成人员伤亡,避免造成环境污染的一部分。它的意义可谓是相当重大,不可忽视,也不能忽视。

1.机电设备管理。

现代科学技术的发展不仅推进了各行各业的融合,更多的是相互渗透其中的奥秘。如果企业对设备的管理不当,可能直接会导致设备事故,对企业造成经济损失事小,发生人身事故事大。因此,科学的管理机制将会对一个企业有着决定性的意义。设备的管理包括选择设备、使用设备、维修设备、更新设备等等工作,也是机电行业必不可少工作。

1.机电设备管理中存在的问题。

管理中存在的问题通常发生在管理人员与维修人员、人员素质低、工作任务重、工作环境差等等之间。由于工作步骤有些繁琐,维修人员不能及时补充知识,导致效率偏低,管理人员对维修知识所知甚少,处于被动地步。工作人员知识水平通常不一,有些人文化水平偏低,不能及时参加培训,而管理人员不能及时发现并作出回应,也会导致管理机制出现问题。管理层不能及时发现机器设备的老化对设备管理重视不够,都将是企业需要改进的地方。

2.机电管理介绍及分类。

机电设备管理是一个企业的灵魂,是以企业盈利为目标,以技术为发展,以科学发展观为指导的一项综合性管理技术。对设备进行全方位、全过程的管理模式,而这个过程又可分为前期管理和使用期管理,前期管理是从在购置设备到正式使用的阶段,在购置设备时,应充分了解仪器的型号类型,并对设备进行足够的了解,充分的比较,对今后设备的运行使用打好基础。设备的使用期又可分为初级管理、中期管理和后期管理。初级管理是指在使用一年内的时间里,对设备进行的调整诊断,以及工作人员对设备的熟悉管理,对其各项指标进行记录和保管工作;中期管理是设备保修过后的管理工作,这项工作做好了,对于设备以后的利用率会有大幅度的提高,还可降低故障维修费用;后期管理是对工作效率低的、发生故障、甚至报废了的设备进行改造或更新。

1.机电故障诊断技术。

机电故障诊断技术在21世纪的今天,已经发展成一门独立的综合发展技术。在我国机电技术不成熟的阶段,传统的故障检修方法只能依靠人力的拆卸方法,费时耗力,很多情况下,故障还没检测到,设备已经不能再用了。诊断技术出现后,不仅能在早期发现故障的原因,还能在不拆卸的情况下对设备进行了诊断,能为设备运行提供保障,避免了人员伤亡状况,减少了企业资金的流动。对于现代高速发展的时代,它占据着越来越重要的地位。

机电故障会因为出厂验收不合格,检查不到位,管理人员疏忽,工作面板控制不好等多重因素导致。其中:

(1)设计结构不合理,加工误差大。

(2)安装设备不当,致使零件变形(3)维修后破坏了原始工艺。

机电故障的诊断方式有:功能诊断和运行诊断。功能诊断检测设备运行能力的好坏;运行诊断是对正在工作的设备进行故障的检测。细致的来说,传统的诊断技术有:振动监测技术、噪声检测技术、红外测温技术和射线扫描技术等。

目前国内的机电诊断还是存在诸多问题的。它还没有形成一套完整的诊断体系,设备的逐步精密,对于故障的诊断技术要求越来越难。目前的诊断技术都是根据设备的种类、类型来制定特定的诊断方式,故障的原因是多元的、复杂的,设备在每次的运行工作中,都有可能出现不同,机械制造时每次的振动可能性都不一样,信号融合、分解方法也会出现相应的不同,有事的故障还不是连续性的发生,检测表的可靠性等因素都会影响检测准确性,所以这些方法理论在实践中,不占优势。

故障诊断技术的发展空间很大,机电设备的多元化会使诊断技术朝着智能化的方向发展。将来的诊断技术将会归结成一套完整的模式,获取各种设备发生故障的可能性,这样,会使设备能提前防止多种故障的发生。将来的发展方向可归纳为以下几个:

(1)基于internet的远程协作诊断技术(2)人工智能专家系统(3)小波分析。

(4)研究和改进传感器与检测仪器3.机电的维修与保养。

1.我国机电维修发展状况。

机电设备的发展和机电设备维修的发展趋势相当不平衡,国家对机电设备的发展与维修投入了大量的人力和物力,才使得近些年机电设备的发展跟上了时代的潮流。

定期维修法则是按照设备的工作长短,工作效率和相关的一些数据来制定的一种维修方式,它是事先规划好的一种固定程序,通常来说,都是根据机电设备的磨损程度和运转效率来进行修理的一种修理方式。此法可减少资金费用。

2.机电维修的发展趋势。

现代科学技术越来越发达,机电设备作为一种高科技的行业,势必会跟随科学的发展脚步,它的操作将会越来越容易,正因为机电设备将变得数字一体化、高速化,才使得它的维修工作变得难上加难。一旦机器设备有了故障,将会给企业造成一笔不小的经济损失,因为设备的一体化因素,会使得设备发生一连串的故障,导致运行参数不准等多种因素。因而,机电维修的重要性才变得越发重要,这也得到了多数人的关注和重视。只能有了维修作为开山石,才能使得机电行业日益发展,机电行业的维修也将会得到开发和维护。

3.机电设备的保养。

不积硅步何以至千里,不积小流无以成江海。四年的大学生涯已接近尾声,在大学期间,我学到了好多,也体会到了好多,接下来的人生会充满激情和挑战,我,无所畏惧。因为每一次的挑战都是机遇都是力量,四年的光阴,有快乐有艰辛,还有共同为目标奋斗的校友们,哥们儿们。我们的校园生活就要划上句号了,我的经验与体会就是踏踏实实做人,勤勤恳恳做事,经验是一点点积累的,为了梦想坚持下去,我们都是好样的。

当然,我也有好多需要改正的地方,我的基础专业性知识薄弱,经验不足,这些都是需要加强改善的地方。

致谢。

首先,我要感谢我的导师几年来对我的孜孜教诲,这次的论文就是在他的悉心帮助下完成的,他对我的研究提出了宝贵的意见;导师在学业上对我们严谨细致,他一丝不苟的作风是我一生的榜样,不仅让我在学术上有所提高,更让我在接人待物方面受益匪浅。其次,我要感谢我的父母,是他们含辛茹苦的把我拉扯大,供我读书,如今为即将毕业,我要用最大的能力去孝顺他们、报答他们。

时光如流水,转眼大学即将毕业,是缘分让我们聚集在一起,相识、相知,不容易,在此,我要再次感谢我的导师,我的家人,我的朋友,请接受我最真挚的谢意。

参考文献。

POS机故障处理

(一)方便消费者购物和消费,刺激了大额采购和冲动性购物,增加商户的销售额。

(二)免去收取大量现金的麻烦,减轻财务收银人员的工作负担。

(三)避免出现假币、短款等情况,提高工作效率,款项入账及时、账务清楚。

(四)避免因客户未带现金导致的客户流失。

(五)保证资金的安全,提升商户形象。具体营销及宣传手段(六)可以和个人账户关联,隔日到账,玉卡全疆存取免费,atm机24小时服务。

pos机也成为今后我农商行业务创新的关键点和新的利润增长点,大力发展特约商户对农商行增加中间业务收益、壮大资金实力及提升服务水平和社会形象等方面具有重要意义,现结合实际就如何做好特约商户发展及pos机具营销工作做一些探讨。

修理换纸维护人。

故障报告

公司:

4月4日上午9点左右,东成花园23座电梯出现故障,报电梯维保单位人员前来查看,经多次检查核实,确定为电梯变频器坏(该电梯为日立牌,将22座电梯变频器更换到23座电梯上试运行,电梯使用正常)。为尽早恢复电梯运行,东莞分公司派人和电梯维保人员去东莞南城变频器维修店,多次谈价后确定变频器维修费用为1200.00元。

因清明节放假,变频器配件寄件耽误时间,变频器于4月6日下午14时左右才维修好,经电梯维修人员安装调试后,电梯使用正常。特申请以上维修费用,请公司领导批准!

东莞分公司。

20xx年4月7日。

伺服阀故障处理

伺服阀的故障常常在电液伺服系统调试或工作不正常情况下发现的。所以这里有时是系统问题包括放大器、反馈机构、执行机构等故障,有时确是伺服阀问题。所以首先要搞清楚是系统问题、还是伺服阀问题。解决这疑问的常用办法是:

一、有条件的将阀卸下,上实验台复测一下即可。

二、大多数情况无此条件,这时一个简单的办法是将系统开环,备用独立直流电源、经万用表再给伺服阀供正负不同量值电流,从阀的输出情况来判断阀是否有毛病,是什么毛病。伐问题不大,再找系统问题,例如:执行机构的内漏过大,会引起系统动作变慢,滞环严重、甚至不能工作;反馈信号断路或失常等等,放大器问题有输出信号畸变或不工作,系统问题这里不祥谈,下面主要谈谈阀的故障。

(1)阀不工作。

原因有:马达线圈断线,脱焊;还有进油或进出油口接反。再有可能是前置级堵塞,使得阀芯正好卡在中间死区位置,阀芯卡在中间位置当然这种几率较少。马达线圈串联或并联两线圈接反了,两线圈形成的磁作用力正好抵消。

(2)阀有一固定输出,但已失控。

原因:前置级喷嘴堵死,阀芯被赃物卡着及阀体变形引起阀芯卡死等,或内部保护滤器被赃物堵死。要更换滤芯,返厂清洗、修复。

(3)阀反应迟钝、响应变慢等。

原因:有系统供油压力降低,保护滤器局部堵塞,某些阀调零机构松动,及马达另部件松动,或动圈阀的动圈跟控制阀芯间松动。系统中执行动力元件内漏过大,又是一个原因。此外油液太脏,阀分辨率变差,滞环增宽也是原因之一。

(4)系统出现频率较高的振动及噪声。

原因:油液中混入空气量过大,油液过脏;系统增益调的过高,来自放大器方面的电源噪音,伺服阀线圈与阀外壳及地线绝缘不好,是通非通,颤振信号过大或与系统频率关系引起的谐振现象,再则相对低的系统而选了过高频率的伺服阀。

(5)阀输出忽正忽负,不能连续控制,成“开关”控制。

原因:伺服阀内反馈机构失效,或系统反馈断开,不然是出现某种正反馈现象。

(6)漏油。

原因:安装座表面加工质量不好、密封不住。阀口密封圈质量问题,阀上堵头等处密封圈损坏。马达盖与阀体之间漏油的话,可能是弹簧管破裂、内部油管破裂等。

伺服阀故障排除,有的可自己排除,但许多故障要将阀送到生产厂,放到实验台上返修调试,再强调一遍:不要自己拆阀,那是很容易损坏伺服阀零部件的。

用伺服阀较多的单位可以自己装一个简易实验台来判断是系统问题还是阀的问题,阀有什么问题,可否再使用。

故障报告

点击计算机关闭,没有起任何反应,

步骤/方法运行“msconfig”,并在弹出的菜单中选择高级标签,选择“禁用快速关机”(或者“禁用udf文件系统”或者“如果关机失败,请禁用磁盘扫描程序”),确定后重新启动计算机。

注意事项由于系统启用快速关机机制,但快速关机又与某些硬件不兼容,只需要禁用快速关机即可。

故障报告

材料仓库货梯7月26日上午10点与液压车卡死,由于该货梯没有门造成货梯内的液压车及货物在电梯运行时有异动现象,使货物以及液压车驶出轿厢造成轿厢液压车墙壁卡死,造成轿厢整体变形,部件卡坏,液压车基本报废,此货梯厂家原本不予以维修,要求从新做轿厢等费用为1.1万元,经多次协商厂家同意维修,单要按照他们的要求必须加装轿厢门,所有费用合计为5800元,特向领导申报。

申请人。

20xx年8月6日。

故障报告

事故前吉林热电厂运行方式,1—11号机、1、2、4—15号炉运行,3号炉备用。其中,1—9号炉和1—7号机为母管制,10、11、14、15号炉分别对应8、9、10、11号机为单元制。全厂蒸发量3970吨,发电量837mw。

1月10日,按定期工作规定电气运行与检修人员配合进行厂用6kv和0。38kv系统工、备电源联动试验(电气主接线一次系统见附图1)。上午9时40分,进行到0。38kv除尘2段母线工、备电源联动试验时,发现2号除尘变高压侧开关跳闸后低压侧开关不联跳。10时30分运行人员将2号除尘变停电,0。38kv除尘2段母线倒由备用电源运行(6kv和0。38kv系统见附图2),由检修人员检查2号除尘变低压侧开关不联跳的原因,试验暂停。11时50分,2号除尘变低压侧开关不联动缺陷处理结束,决定下午继续进行试验。

12时38分,值长电话通知11号机副单元长,主盘电缆中间头测温装置报警:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压电缆)温度高59℃,地点在除尘2段配电室下”(此电缆中间头为1987年火电原始安装,电缆型号为vlv22—3×185+1×95,4根并联,可载流266×4=1064a。增设电缆中间头测温装置)。当时0。38kv除尘2段母线负荷电流988a。副单元长通知电气检修人员后去现场进行检查。

12时50分将2号除尘变压器投入运行,除尘2段备用电源开关(低压)断开。之后10号机电气值班员去现场检查除尘2段备用电源电缆中间头。当打开电缆沟井盖时,有大量烟雾,无法进入沟内,立即通知有关人员。13时00分,值长再次告知11号机单控室值班员:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压,此时本电缆已与除尘2段断开无电流)温度高79℃”。11号机单控室值班员电话告知10号机单控室值班员,13时28分,2号除尘变压器跳闸,速断和高压侧接地保护动作,13时55分,将除尘1、2段母线工、备电源停电。

14时25分,14号炉1、2号引风机跳闸,14号炉灭火保护动作。汇报省调,10号发电机组解列停机,6kv14a、b段母线停电,8号、9号循环水泵失电。

14时25分,6kv15a段母线工作电源开关跳闸,速断、接地保护动作,备用电源开关联动后跳闸,分支过流保护动作,6kv15a段母线失压。同时10号循环水泵跳闸、15号炉1、2排粉机、1号送风机跳闸,15号炉灭火保护动作。由于8—11号循环水泵跳闸,循环水中断,汇报省调,11号发电机解列停机。

2、设备故障事故处理情况:

13时40分,按照“紧急事故应急预案”要求,有关部门人员陆续到达现场,迅速调集人员、物资。13时46分消防队赶到现场,与在场的厂领导及有关部门分析确定灭火方案。13时55分,除尘1、2段母线工备电源停电。为防止火势蔓延影响其它机组运行,决定对除尘2段电缆沟进行隔离,分别对相连通的5个电缆竖井进行封堵,同时组织人员分段检查灭火。15时30分,电缆沟火势得到控制,16时20分,余火被彻底扑灭。

经过抢修,11号机于201月12日22时28分并网,10号机于16日00时00分并网。

3、设备故障事故原因分析。

事后调阅2号除尘变、3号厂用备用变等电气设备运行参数历史曲线,分析造成电缆着火的直接原因是:除尘2段低压备用电源有4棵电缆,其中一棵有中间接头,由于温度升高,造成中间接头本身绝缘损坏起火,引燃附近电缆。

a、0。38kv除尘2段备用电源电缆中间接头发生放电短路,按目前3号厂用备用变继电保护配置,没有达到动作条件跳开3号厂用备用变高压侧开关,是导致中间接头绝缘损坏着火的`主要原因之一。

b、运行值班员当得知除尘2段备用电源电缆中间头温度高报警后,处理不果断。虽然切换至工作电源运行,但是对电缆发热点充电可能进一步引起电缆损坏的后果估计不足,而没有及时断开3号厂用备用变高压侧开关,是导致备用分支电缆放电损坏的另一个主要原因。

c、从安全管理上分析,没有严格按照29项反措要求增加对电缆沟防火设施的投入,电缆沟防火门不规范,过火电缆沟内没有灭火设施以及起火报警装置;着火时不能有效地隔离火源,是引起火势蔓延扩大的主要原因。

d、班组检查工作不实、不细,过于依赖电缆中间头测温装置。

4、设备故障事故暴露问题。

(1)消防管理方面,对电缆着火重点反措执行以及监督检查不实、不细,消防设施不完善,防火应急预案可操作性不强,职责不清,培训、演练工作不到位。

(2)设备管理方面有漏洞,没有认真吸取系统内电缆着火的事故教训,防火防爆专项检查不实,电缆沟防火措施整改落实不到位,防范措施缺乏针对性,没有做到有布置、有检查的安全工作闭环管理。

(3)安全管理方面,落实29项反措和安全性评价不够认真细致,检查不力。对危险点的预防没有引起足够重视,危险点缺少必要的控制措施,安全管理上存在盲区和死角,缺乏工作的主动性和具体专业指导。

(4)设备重点部位预防性工作缺乏必要的方法,手段单一,过分依赖电缆测温报警装置。定期巡视检查不认真,设备责任制没能真正落实,存在漏洞。对电缆设备重视不够,电缆专责人员配备薄弱,疏于管理。

5、预防事故重复发生的防范措施。

(1)举一反三,吸取教训,全面抓好安全生产管理,按照29项反措的要求,进一步完善有关管理制度,规范电缆的敷设层次,适当分段并设置层间耐火隔板和阻燃槽盒,涂刷防火涂料。

(2)抓普查,加强电缆的运行、检修维护管理,对电缆沟及夹层等进行一次全面检查,不符合29项反措要求的限期整改。

(3)进一步完善电缆沟分段防火隔离措施,更换防火能力不强的防火门。

(4)进一步升级完善现有电缆中间头测温装置,使其功能更加科学合理。完善有关规程和管理制度,并认真执行。

(5)有计划地增加电缆沟自动报警灭火装置。

(6)对全厂0。38kv电缆进行普查,逐步取消0。38kv回路的电缆中间头。

(7)加强对继电保护装置的校验维护工作,重新核定厂用变保护配置方案。完善送、吸风机跳闸低速联高速功能。

(8)进一步修订细化防火方面的紧急事故应急预案,使其更有可操作性,添加电缆沟走向分布图,同时标出电缆走向分布,通过培训、演练,达到准确掌握。

机车故障处理

十四、运行中副显示屏上“控制回路”灯亮,控制回路接地的处理办法:

1、将电源柜中“接地保护”自动开关断开,维持运行。

2、对各接触器等电器进行外观检查,发现有烧糊,变色、冒烟要及时切除该电器。

十五、辅助回路接地的处理办法:

1、将前后室各“取暖”、“窗加热”等开关断开,将电源柜内“取暖”、“空调”、“窗加热”等开关断开。

2、重合主断启动辅机时,启动到某台辅机发生辅接地则切除该辅机,如劈相机接地则用第一通风机代替,牵引风机接地切除后还需将相应架的电机切除。

3、仍接地时将13qs(辅接地故障开关,1室低压柜门上)置故障位,维持运行,加强机器间检查。

4、如将13qs(辅接地故障开关)置故障位,辅接地继电器3ke不释放,仍显示“辅接地”时,可短时断开蓄电池开关进行“大复位”使其失电。

十六、主回路接地的处理办法:

1、机车主显示屏上“主接地”灯亮,副显示屏上“主接地1(2)”灯亮。

2、分别将1、2qs(1架),3、4qs(2架)打至中间位维持运行,利用站停时间,可进一步判断故障电机。

3、仍接地时,将1、2qs或3、4qs打至中间位同时将5qs(1架主接地故障闸刀)6qs(2架)打至故障位,维持运行时注意加强走廊巡视。

注:甩电机或拔主接地故障闸刀时,要看清再拔闸刀,防止错将库用闸刀拔除,引起升弓不起。

十七、次边过流的处理办法:

1、重合主断提手柄。

2、“次边过流”灯又亮跳主断时,转换微机(防止带电转换)。

3、“次边过流”灯又亮跳主断时,分别甩除1、2架电机。

十八、牵引电机过载的处理办法:

1、重合主断提手柄。

2、“牵引电机”灯又亮跳主断时,转换微机(防止带电转换)。

3、“牵引电机”灯又亮跳主断时,分别甩除1、2架电机。

处理故障心得体会

在我们日常工作或生活中,难免会面临不同的故障和问题,如何处理故障成为了一项重要的技能和能力。在这篇文章中,我将分享我的一些处理故障的体会和经验。

第二段:沉着冷静。

处理故障的第一步是保持沉着冷静的态度。面对突发故障时,有些人经常会慌乱失措,这样做只会使情况更糟。所以,我们在遇到故障时应保持冷静、分析问题,找出问题产生的原因和解决方案。在解决问题的过程中,应该有恰当的时间安排和优先级排序,确保每个步骤的稳定性和实用性,以避免在处理故障时深陷泥潭。

第三段:多方询问。

处理故障的第二步是要多方询问。在面对故障时,我们经常会发现自己面临的问题比我们想象的要复杂和深层。这时,我们应该不断地与团队、领导或专业人士进行沟通和交流,以获得多种思路。很多时候,有人会从我们没注意到的角度给出新的观点和解决方案。因此,了解更多有关所面临问题的信息能够帮助我们更好的处理故障。

第四段:重视日常维护。

处理故障的第三步是注重日常维护。平时要定期检查系统和设备是否正常,确保软件的运行稳定和硬件的可靠性。只有这样,当系统出现问题时,我们才能迅速定位问题所在。另外,在遇到问题后,我们应对故障进行有效剖析,推导故障和根本原因,避免将整个责任推向某个特定的人或团队。

第五段:不断学习和提升。

处理故障的最后一步是要不断学习和提升。我们应该在解决故障的过程中总结经验教训,不断学习新知识和新技术。只有这样,我们才能不断提高自己的专业水平,成为一个更加优秀的技术人员。

结论:

在工作中,处理故障和问题是一项必须掌握的基本能力。沉着冷静,多方询问,注重日常维护和不断学习成为了处理故障的关键。记住这四个步骤,相信在面对问题时,我们可以轻松胜任。

POS机故障处理

整个刷卡的交易过程是:pos机刷卡——数据到银联中心——发卡行——返回银联中心——返回pos机出票。这是一个完整的流程,如果中间任何一个环节的通讯数据出错,交易就是不成功的pos也会不出票。

为什么会收到短信了但是没出pos小票,是因为数据已经走到了发卡行,发卡行记录了这笔消费,但是数据没返回到pos实际扣款是不成功的,这笔账单银行在做结算前是挂账的,但是一般24小时或者48小时银行对账的时候会发现这笔消费是不成功的会自动冲正,所以过几天在查会发现是扣款不成功的。

但是消费者一般在这种情况都不会理解这个事情,当然我不做这一行我也不会理解,不过如果出现类似的情况99%扣款都是不成功的。所以一般商户会要求顾客再刷一次,或者交现金。

为什么会这样?是因为商家是做生意一般都有门店,它短时间是不会跑而且卡是顾客自己的可以查账如果查账没扣款那付的钱也是对的,如果果真扣款了,那么顾客可以向他的发卡行发起调单,因为当时没出小票,肯定是调不出这笔单子的,那么银行还会核对好钱返还持卡人的。

是会返还给商户的,而且一般不出小票,99%的情况下都是会直接返还在客户卡里的,要是果真到了商家的账户,调单调不出来,商家也会返还给持卡人的,所以不必担心。

不到账或到账金额不正确。

1.新商户装机不到账,请查询装机时提供的银行账户信息是否有误,并联系客服做变更处理。

2.如到帐金额不正确,请登陆商户后台查询交易明细,核对交易小票,查看是否正确。

1.根据银联规定,刷卡小票必须保留至少2年以上,如发生调单,可能会被暂时冻结调单金额,所以请配合服务人员及时提供小票,以免造成不必要的损失。2.小票审核通过在15个工作日内您的资金会自动解冻。

3.如果不提供或者单据丢失,都视为调单无效,可能会导致商户资金冻结半年或者持卡人拒付成功。商户承担全部责任。

00——pos机交易成功承兑或交易成功。

01——pos机交易失败,请联系发卡行查发卡行或检查卡内余额。02——同上。

03——商户未登记,无权使用银联pos机终端联系银行卡服务中心处理。04——没收卡,请联系收单行操作员没收卡(这种情况为高风险卡片,有黑卡或仿卡的嫌疑)。

05——交易失败,请联系发卡行发卡不予承兑,与发银行联系查询。06——交易失败,请联系发卡行故障,稍等重新刷卡。

07——没收卡,请联系收单行特殊条件下没收卡(这种情况为高风险卡片,有黑卡或仿卡的嫌疑)。

09——交易失败,请重试该交易,稍等重新刷卡。

12——交易失败,请重试发卡行不支持的交易,这种情况为部分银行卡不识别pos机上的刷卡器或未和银联签订支付清算协议。

13——交易金额超限,请重试交易金额无效,采用小金额交易或与发卡行联系,可向银行申请暂时提升信誉额度,或小额刷卡。——无效卡号,请联系发卡行无效卡号,与银行卡服务中心或发卡行联系,长时间未使用或未交年费管理费情况造成,或者注销卡。

——此卡不能受理与银行卡服务中心联系处理,未接入银联网络,银联不予以清算和结账。——交易失败,请联系发卡行刷卡读取数据有误,重新刷卡。20——交易失败,请联系发卡行与银行卡服务中心或发卡行联系。21——交易失败,请联系发卡行与银行卡服务中心或发卡行联系。——操作有误,请重试pos状态与中心不符,重新签到,确定操作员号码和密码正确,重新刷卡。——交易失败,请联系发卡行不可接受的交易费,这笔交易资金存在风险或者未签订银联协议。

25——交易失败,请联系发卡行发卡行未能找到有关记录,核对有关资料重做该交易或与发卡行联系。——交易失败,请重试检查卡磁条是否完好或反方向刷卡或者银联pos机的磁条没有问题,以及其他接口正常。

31——此卡不能受理此发卡方未与中心开通业务,检查此卡是否是签订银联协议的银行卡。

33——过期卡,请联系发卡行过期的卡或与发卡行联系,暂时冻结结算功能。34——没收卡,请联系收单行有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收(黑卡仿卡,高风险卡)。

——没收卡,请联系收单行有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收(黑卡仿卡,高风险卡)。

——此卡有误,请换卡重试有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收(黑卡仿卡,高风险卡)。

——没收卡,请联系收单行有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收(黑卡仿卡,高风险卡)。

——密码错误次数超限密码输错的次数超限,一般pos机结算刷卡为保护持卡人利益,连续输入3次未能输入正确,发卡行系统自动冻结此卡,24小时后自动解冻。

——交易失败,请联系发卡行可能刷卡操作有误,请重新刷卡。

——交易失败,请联系发卡行发卡行不支持的交易类型,查看卡内余额以及操作流程得当,重新刷卡。

——没收卡,请联系收单行挂失的卡,与发卡行联系处理,此卡已经挂失,一般为盗卡,高风险卡。

——交易失败,请联系发卡方发卡行找不到此帐户,此卡为黑卡,防范风险。43——没收卡,请联系收单行被窃卡,操作员可以没收,黑卡、盗卡防范风险。44——交易失败,请联系发卡行可能刷卡操作有误,重新刷卡,确定刷卡流程和步骤正确。

——余额不足,请查询帐户内余额不足,小额刷卡。

——交易失败,请联系发卡行无此支票账户,信用卡信息不全或者不准确,核实后补充资料。

53——交易失败,请联系发卡行无此储蓄卡账户,没有登记的卡,过期卡、实效卡、仿卡。

——过期卡,请联系发卡行过期的卡,像银行提出申请重新补办或开通。55——密码错,请重试密码输错,可重新输入,注意只可以联系刷如3次要是还没有输入正确此卡将被暂时冻结。

——交易失败,请联系发卡行发卡行找不到此帐户,与发卡行联系,黑卡、盗卡、仿卡注意防范风险。57——交易失败,请联系发卡行不允许持卡人进行的交易,与发卡行联系,持卡人之前交易有套现疑,属于银行的风险持卡人,银行对此持卡人已提升监控。

——终端无效,请联系收单行或银联重新签到再试或与银行卡服务中心联系。59——交易失败,请联系发卡行,是否开通结算功能,或者超出额度。60——交易失败,请联系发卡行查询卡内余额或者询问此卡是否签订银联协议。61——金额太大超出取款金额限制,可向银行提出暂时额度,根据持卡人消费核定暂时额度的金额。

——交易失败,请联系发卡行受限制的卡,此持卡人为银行的风险持卡人,已被银行监控,注意防范风险。

——交易失败,请联系发卡行违反安全保密规定,存在恶意透支或者没有按时还款。

——交易失败,请联系发卡行原始金额不正确,核对原始资料或与发卡行联系,持卡人资料有问题,核实持卡人身份资料及卡片资料。

——超出取款次数限制超出取款次数限制,银行系统风险控制,联系银行解决。66——交易失败,请联系收单行或银联银联磁条不识别或者卡片消磁。67——没收卡黑卡、盗卡、仿卡高风险卡片,注意防范风险。

——交易超时,请重试发卡行规定时间内没有应答,与银行卡服务中心或发卡行联系,重新签到或操作刷卡。

——密码错误次数超限允许的输入pin次数超限,该卡要重置密码方能使用,拨打银行客户服务电话解决。

77——请向网络中心签到重做签到,输入密码和操作员号码。

——pos终端重传脱机数据pos终端上传的脱机数据对帐不平,检查接口是否链接好。

——交易失败,请稍后重试日期切换正在处理,与银行卡服务中心或发卡行联系。

——交易失败,请稍后重试电话查询发卡方或银联,可重作,重新输入操作员号码和密码。

——交易失败,请稍后重试银行通讯故障,电话查询发卡方或网络中心。93——交易失败,请联系发卡行交易违法、不能完成。有套现或恶意透支嫌疑可重新签到后再试。

——交易失败,请稍后重试重新签到后再交易或与银行卡服务中心联系。95——交易失败,请稍后重试发卡行调节控制错,与发卡行联系,银行系统风险控制。

——交易失败,请稍后重试与发卡行或银行卡服务中心联系银行或银联风险系统自动报警。

——终端未登记,请联系收单行或银联与银行卡服务中心联系,及时递交资料解决。

——交易超时,请重试银联收不到发卡行应答,与银行卡服务中心或发卡行联系。

——校验错,请重新签到重新签到再作交易。a0——校验错,请重新签到重新签到作交易。

签到或刷卡时提示通讯超时或一直连接中。

若商户使用移动机,可能由于移动信号不良造成,可换个地方尝试一下,如果还是不行,可能是银行后台系统暂时出现不稳定造成,这种情况需要短暂的等待系统修复,如果长时间这样,可能是通讯卡流量费不足或者机器本身故障,请联系客服或者当地服务商进行充值或更换机器处理。若商户使用固定机,需要确认以下问题:

1.固定pos绑定的电话线开通了网络功能的,上网的同时不可使用pos机,需断网使用pos拨号。

3.电话主线要直接插在pos机上,不要通过传真或者电话等方式。

签到时,提示“97终端未登记”的处理方法。

您的终端号可能被关闭或者需要更换商户编号,请及时联系客服进行咨询处理。

pos机刷带有芯片的银联卡提示以下错误响应码即pos机被降级交易。

pos机生产厂商联迪新大陆百富华智融新国都。

处理方法。

交易失败,未知答应码或答应码45交易失败,响应吗45您的pos机受降级交易限制,需要尽快将机器寄回给自由付进行升级,升级后就可可以刷ac卡了。或者请尽快联系自由付官方客服400-999-1639咨询处理方法。

伺服阀故障处理

现象:前后弓均升不起来或只能升起一个弓。处理:(1)检查空气柜蓝钥匙是否在开放位,应拔不出来。(2)在空气柜检查升弓气路风压表应高于600kpa以上,如低于时,按压辅助压缩机按钮sb95,使用辅助空压机打风后再升弓。

(3)在空气柜检查升弓塞门u98是否在开放位。(4)检查升弓阀板上调压阀塞门是否关闭。(5)检查主断控制器(快速降弓装置),将上面的开关置断开停用位,如能升弓,说明该装置故障,报活更换或换弓运行。

(6)在电器柜检查司机控制自动开关qa43或qa44应在闭合位,断合几次,防止假跳。

(7)运行中换弓运行。

二、途中刮弓。

现象:“主断”指示灯亮,“欠压”指示灯亮,主、辅变流器停止工作,tcms主画面显示落弓状态,网压表显示为0。

处理:(1)立即断闸降弓停车,迅速关闭控制风缸塞门u77存风,马上向列车调度员报告列车车次、机车号码、刮弓地点、司机姓名等有关内容,并申请停电,做好防溜防护。

(2)接到停电命令后、将命令号码、日期、电调姓名、停电起止时间,二人核对后记入手账。

(3)到达停电时间起点后,升前弓并确认升起,确认网压表无显示,闭合主断,确认辅助变流器ua12不能启动,对应辅机不工作,“欠压”灯不灭,然后断闸降弓。

(4)在停电时间内穿戴防护用品,将随车接地线固定在机车运行方向左1轴头端盖螺母上,再将随车接地线勾头挂在运行前方网上。

(5)取钥匙上大顶,妥善处理故障的受电弓,捆紧绑牢,使其不可由于震动而移位或脱落,并排除接地处所。

(6)将工具及受电弓损坏部件带下车顶,各钥匙归位,先在接触网上取下接地线勾头,再从轴头上解下接地线。

(7)关闭故障受电弓供风塞门u98,将隔离开关s96置故障受电弓位置。

(8)在停电时间终点前,申请送电,来电后开放u77塞门,充风试闸,升前弓运行。

三、运行中网压突然降为0现象:“主断”指示灯亮,“欠压”指示灯亮,主、辅变流器停止工作,tcms主画面显示升弓状态,网压表显示为0。

处理:(1)立即观察是否刮弓,发现刮弓后,立即停车,按刮弓故障应急处理。

(2)如未刮弓,马上询问车站,得知停电后,选择平道,下坡道、远离或越过分相绝缘地点停车。

(3)停车后降下受电弓,并关闭控制风缸存风塞门u77,做好防溜防护工作。

(4)接到来电通知后,开放塞门u77,升弓合闸后,充风缓解并进行制动机试验后恢复运行。

四、主断合不上。

现象:闭合开关sb43或sb44,“主断”指示灯不灭,tcms主画面显示主断未闭合。

处理:(1)出段时确认空气制动柜风表压力,不应低于650kpa,若低于时,使用辅助空压机打风。

(2)出段时检查主电路牵车开关qs3、qs4应闭合到运行位,辅助回路库用闸刀qs11应闭合到运行位。

(3)出段时确认前后端操纵台红色紧急制动按钮qa103或qa104应在弹起位。

(4)出段时确认前后端操纵台黄色半自动过分相按钮在弹起位。

(5)出段时确认电器柜主变流器试验开关sa75在“正常”位。

(6)出段时检查主断气路塞门u94应在开放位。(7)运行途中应确认主手柄回到零位,“零位”指示灯亮。(8)运行途中关闭自动过分相装置。

五、调速手柄提到级位上,无牵引力矩。

现象:tcms主画面有级位显示,但6组主变流器无力矩显示。

处理:(1)确认各风机启动完毕,两端辅助变流器指示灯不应亮。

(2)确认“停车制动”指示灯应熄灭。

(3)在制动屏上确认“动力切除”应无显示,有显示时,大闸手柄置重联位,消失后回运转位。

(4)确认监控装置无卸载指示。(5)确认“零位”指示灯灭,“预备”指示灯灭,如果不灭时,调速手柄回0,按压“复位”按钮后再提手柄。

六、主变流器故障。

现象:跳主断,“主断”指示灯亮,“主变流器”指示灯亮,tcms故障栏显示相应的主变流器故障。

处理:(1)调速手柄回0位,按“复位”按钮,再合主断恢复运行。

(2)如主断合不上或提手柄就跳主断。则切除故障的主变流器,维持运行。

七、原边过流,次边过流。

现象:跳主断,“主断”指示灯亮,“原边过流”或“次边过流”指示灯亮,tcms故障栏显示具体的过流信息。

处理:(1)调速手柄回0位,按“复位”按钮,再合主断运行。

(2)主断如合不上,立即请求救援。

八、主电路接地。

现象:跳主断,“主断”指示灯亮,“主接地”指示灯亮,tcms故障栏显示具体接地处所故障信息。

处理:(1)调速手柄回0位,按“复位”按钮,再合主断恢复运行。

(2)主断如合不上或提手柄就跳主断,则切除故障的主变流器维持运行。(3)由于吨位、地形、天气情况,需6组主变流器同时牵引,而又确认只有一点接地时,可用黄钥匙打开电器柜,将对应的接地闸刀置中立位,维持并注意故障主变流器显示的数据运行。

九、牵引电机过流。

现象:跳主断,“主断”指示灯亮,“牵引电机”指示灯亮,tcms故障栏显示相应的故障牵引电机。

处理:(1)调速手柄回0位,按“复位”按钮,再合主断运行。

(2)如主断合不上或者提手柄就跳主断,则切除故障牵引电机的主变流器维持运行。

十、牵引电机接地。

现象:跳主断,“主断”指示灯亮,“主接地”指示灯亮,tcms故障栏显示具体接地处所故障信息。

处理:(1)调速手柄回0位,按“复位”按钮,再合主断恢复运行。

(2)主断如合不上或提手柄就跳主断,则切除故障牵引电机的主变流器维持运行。

(3)由于吨位、地形、天气情况,需6台牵引电机,同时牵引,而又确认只有一点接地时,可用黄钥匙打开电器柜,将对应的接地闸刀置中立位,维持并注意故障牵引电机输出数据运行。

十一、空转严重现象:“空转”指示灯闪亮,tcms主画面某力矩显示有严重波动现象。

处理:(1)按压“复位”按钮,适当降低牵引级位,人工撒砂。

(2)如提手柄空转灯就亮,故障为某牵引电机速度传感器信号丢失,则根据微机屏故障栏的显示切除对应的主变流器。

现象:“牵引风机”指示灯亮,tcms主画面对应的主变流器力矩显示为0,风机状态画面显示具体的牵引风机故障。

处理:(1)在电器柜检查对应的空气自动开关是否跳开,并断合几次防止假跳。

(2)如对应的自动开关良好,该牵引风机仍不运转,则以5个牵引电机维持运行。

十三、牵引风机风速继电器故障。

现象:“牵引风机”指示灯亮,tcms主画面对应的主变流器力矩显示为0,风机状态画面显示具体的牵引风机故障。

处理:(1)经人工进入机械间检查,该牵引风机在正常运转。(2)确认无误后,将该牵引风机上的风速继电器2根线短接,可恢复正常。

(3)短接后运行中,加强对该牵引风机的运转巡视,发现停转,立即切除相应的主变流器运行。

十四、辅助变流器故障。

现象:跳主断,“主断”指示灯亮,“辅变流器”指示灯亮,tcms辅助电源画面,显示故障的辅变流器。

处理:(1)调速手柄回0位,合闸恢复运行。

(2)如合不上闸,或合闸后又跳闸,在电器柜断合几次辅助变流器自动开关qa47,再合主断。

(3)如还不能正常合闸,则停车降弓,断开蓄电池开关qa61,并保持30秒以上再合上,消除故障记忆进行复位。

(4)经过以上处理仍不能合闸时,人为在tcms上切除故障的辅助变流器,使正常的一组辅助变流器作为恒频恒压工作状态,所有辅机将全速运转,只有一台空压机工作,可正常运行。

十五、辅助电路接地。

现象:跳主断,“主断”指示灯亮,“辅接地”指示灯亮,tcms辅助电源画面显示接地的辅助变流器组别。

处理:(1)调速手柄回0位,按“复位”按钮,再合主断恢复运行。(2)如合不上闸或合闸后又跳闸,“辅接地”指示灯又亮,人为在tcms上切除接地的一组辅助变流器,使正常的一组辅助变流器作为恒频恒压工作状态,所有辅机将全速运转,只有一台空压机工作,可正常运行。

(3)如一组辅助变流器先就被切除,剩下的一组在运行中又接地,并确认只有一点接地时,可用黄钥匙打开电器柜,将该辅助变流器的接地开关置中立位后,重新升弓合闸,维持并注意运行。

十六、油泵故障。

现象:“油泵”指示灯亮,tcms主画面显示对应的三个牵引电机失去牵引力,风机画面显示故障的油泵。

处理:(1)在电器柜确认故障油泵的三相自动开关qa21或qa22,断合几次,防止假跳。

(2)仍不运转时,以三个牵引电机根据情况维持运行。(3)在站停车确认油泵,如未运转,不做处理,如运转正常可在车下主变压器接线盒内短接油流继电器(前架为356与538,后架为356与638)。

十七、油温高故障。

现象:跳主断,“主断”指示灯亮,tcms开关状态画面显示故障信息。

处理:(1)通知车站,要求前方站停车。

(2)停车后,用手触摸油箱检查油温,若油温高,请求救援。

(3)如油温正常,2个油泵正常运转,在车下主变压器接线盒内拆除438号线,维持运行。

十八、复合冷却器风机故障。

现象:“冷却风机”指示灯亮,对应的三组主变流器停止输出,tcms风机状态画面显示具体的故障复合冷却器。

处理:(1)在电器柜断合几次相应的空气开关qa17或qa18,防止假跳。

(2)该风机仍不运转时,可暂时维持运行,变压器油温会逐渐升高,人为机动掌握。

(3)如确认冷却风机运转正常,可在该风机风道上将风速继电器两根线短接。

十九、控制回路接地。

现象:“控制接地”指示灯亮。处理:(1)在电器柜合上自动开关qa59,继续运行。(2)如自动开关qa59合不上,则分别断开不影响列车运行的如照明电路、空调电路、饮水机电路、电热玻璃、司机室加热电路的自动开关后,再合上qa59继续运行。

(3)如断开上述自动开关后,qa59仍合不上,则注意并维持运行。

二十、110v充电模块psu故障。

现象:tcms主画面控制电压显示不足110v,并且越来越低。处理:(1)使用列调电话要求在前方站停车,断闸降弓。(2)停车后,在tcms显示主画面时,使用检修状态键,输入密码“000”修改日期,改变psu工作制,修改成不是当天的奇偶数,即单日改双日,双日改单日。

(3)拉下蓄电池开关qa61,并维持30秒以上,然后重新合上,再升弓合闸,控制电压显示110v后恢复运行。

二十一、复位键失效。

现象:当主辅电路某故障在短时间内多次发生,通过复位键消除后,当该故障再次发生时,微机就会相应封锁,再按复位键失效。

处理:此时应选择地点停车,断电降弓后,拉下蓄电池开关qa61,并维持30秒以上,然后重新合上,故障才可消除。

二十二、空气干燥器故障。

现象:泵风过程中,空气干燥器部件排风不止。处理:(1)应马上关闭压缩机开关,停止打风。(2)将干燥器上三通球阀按阀体示意箭头方向旋转90°(或打开空气干燥器故障塞门),使压缩空气经冷却器后不经过干燥器,直接经旁通管路到机车总风缸。

(3)闭合压缩机开关泵风,途中注意对总风缸排水。

二十三、弹停风管破损。

现象:“停车制动”指示灯亮,tcms主画面显示全车功率输出为0。

处理:(1)应立即操纵一次弹停开关sa99(sa100)至缓解位,如“停车制动”指示灯仍不灭,应立即停车。

(2)停车后,马上确认破损的弹停风管,关闭弹停塞门b40.06。

(3)将破损的风管拆下,将该轴上方并排安装的三根同规格软管中除最右边软管之外的两个软管之一拆下,替换破损的弹停软管。

(4)开放弹停塞门,并做制动缓解试验,“停车制动”指示灯正常熄灭后恢复运行。

二十四、产生惩罚制动。

现象:制动屏显示“惩罚制动”,tcms显示识别错误,列车管排风而停车。

处理:(1)此时将制动机手柄置抑制位或重联位,“惩罚制动”消失后再缓解开车。

(2)“惩罚制动”仍不能消失时,断电降弓,断开蓄电池开关qa61,30秒以上再复位,“惩罚制动”消失后恢复运行。

(3)在非操纵端操纵,操纵端加强瞭望,维持到前方站请求救援。

二十五、制动屏突然黑屏。

现象:制动屏突然黑屏,列车管自动减压而停车。处理:(1)断电降弓,断开蓄电池开关qa61,30秒以上再复位,制动屏显示正常后恢复运行。

(2)以上断电复位仍无效时,将前后端显示屏倒换,操纵端显示正常后恢复运行。

十六、大闸运转位列车管不充风。

现象:制动屏上有“动力切除”显示。处理:(1)大闸手把置抑制位或重联位,等待“动力切除”消失后,回运转位充风。

(2)大闸非常制动或列车分离、使用放风阀、使用紧急停车按钮后,列车管排为0,大闸手把需在非常位停留60s后,再回运转位充风。

(3)如动力切除不消失,应在lcdm上按f3键,查看制动机设置信息,并确认设置为操纵端和投入状态。

机车故障处理

根据机检函[2009]142号《关于印发(机车故障管理办法)的通知》精神,为了及时、准确地对故障机车进行调查处理,强化机车质量,防止和减少机车故障的发生,确保运输生产的高效畅通,提高机车周转效率,特制定本办法,各车间、科室须认真执行。

一、职责。

1.段技术科、安全科、运用科、教育科、材料科、局驻段验收室、检修车间、整备车间是行车设备的管理职能主体和落实主体,负责机车故障的调查、分析和处理。

2.机车故障的分析应坚持“三不放过”,故障范围不明不放过,定责不准不放过,防控措施制定的不当不放过。

3.客运机车故障和重大恶性设备故障由机务处组织分析。但技术科要提前组织相关部门做好故障机车的调查、取证和处理工作。其他设备机车由段组织分析。

4.机车发生故障时,技术科要迅速组织抢修,以减少对运输生产安全的影响,尽快恢复正常的运输秩序。

分别负责将机车故障分析报告和考核及责任追究报局机务处和安监室。

1.段总值班室接到设备故障的信息后,应及时通知总工程师、检修副段长、技术科科长。总工程师(或检修副段长)应及时组织技术、检修车间对故障机车实施应急抢修或通过“故障咨询中心”指导机车乘务员进行应急处理,同时技术科要做好调查处理工作。

2.机车回段后,总工程师(或检修副段长)组织技术科、检修车间、安全科、运用科、教育科、材料科、整备车间、局驻段验收室及运用车间相关人员对故障机车进行检查、检修,并在12小时内组织分析。分析结束后2小时内技术科和安全科要将分析报告及《铁路行车设备故障处理报告表》(安监报—2)上报机务处和路局安监室。

1.包西检修车间、临河整备车间要按照段《机车走形部故障应急抢修管理办法》的要求,妥善保管救援设备、器材,组织人员定期实施演练,确保故障发生后,在规定时间内快速出动,实施救援。

2.段总值班室接到机车故障信息后,要按照段《机车故障信息报告及处理办法》中要求的程序,及时向有关段领导和车间科室汇报。以便及时对故障机车实施应急抢修。

3.总工程师(或检修副段长)接到机车故障信息后,要及时组织技术、检修人员,在规定的时间内赶赴现场,组织抢修,迅速恢复正常的运输秩序,减少对运输的干扰,压缩故障延时,控制机车故障升级。

1.机车故障的调查处理应以事实为依据,以规章规程、技术标准、维修标准为准绳,认真调查分析,查明原因,明确责任,吸取教训,制定对策,实行责任追究和经济考核。

2.客运机车故障、机车走行部故障或其他恶性故障,由机务处组织调查处理;其他故障由机务段事故调查组组织调查、处理、分析,组长由段长(总工程师)担任,组员包括技术科、安全科、运用科、教育科、材料科、检修车间、局驻段验收室、整备车间和运用车间人员组成。

3.对客运机车故障、机车走行部故障或其他恶性故障的调查分析,机务段在机务处故障调查组到达现场前,由段事故调查组负责查找故障原因,做好调查记录,待机务处事故调查组到达现场后,段调查组应如实汇报故障的调查情况,提供相关资料、物证和调查记录等。

4.事故调查组在调查过程中应做好如下工作:

(1)检查检测故障设备,查阅有关作业记录、台帐资料、管理制度、检测记录,查明故障原因。

(2)组织召开分析会,确定责任,制定防范措施,提出对。

责任部门、责任者的考核处理意见。

(3)在故障分析后2小时内向局机务处、安监室提交调查处理报告,上报《铁路行车设备故障处理报告表》(安监报—2)。

5.调查处理报告应包括以下内容:(1)事故概况及影响范围、时间。(2)机车故障修复情况。(3)原因分析。(4)责任认定。(5)教训及措施。(6)考核处理意见。

6.机车故障涉及外局或外单位两个及以上单位时,由局机务处牵头组织调查,构成一般事故的由局安监室牵头组织调查。

7.属于人为破坏造成的设备故障,视情节程度查处,必要时由公安部门查处。检修车间应积极抢修,恢复设备。如因抢修不及时,升级为事故的,列检修车间责任。

1.机车故障分为责任故障和非责任故障,发生机车故障要件件分析、定责。机车故障责任划分为全部责任、主要责任、次要责任和同等责任。

2.对于违反规章制度、技术标准、作业标准,导致的机车故障列检修或整备责任。

3.机车质量不良造成的机车故障,属设计、制造、采购、检。

修、验收等部门责任的,定相关部门责任,未按规定采用行政许可、强制认证,定点厂生产的产品,或采购不合格、不达标的产品,造成机车故障时,定采购责任。

4.机车故障发生后,对隐瞒不报或查不清原因的,定隐瞒部门的责任,协同隐瞒的部门追究同等责任。

5.因作业人员违章违纪或养护维修质量不良等,造成监测、检测设备系统故障或漏检漏传信息,定相关部门责任。

6.定他局、外单位责任的机车故障,要填写《外转行车设备故障通知书》(见附件),与调查分析报告一起上报机务处和局安监室。

7.租(借)用到其他单位的机车发生故障,定租(借)用单位责任,有合同约定的,按合同办理。

8.因自然灾害等不可抗力导致的机车故障,经机务处或公安部门查明,确系破坏原因造成的机车故障,定非责任故障;但因未按照相关的防范措施执行,致使人为破坏造成的机车故障,定相关部门责任。

9.机车故障升级为铁路交通事故时,按《铁路交通事故调查处理规则》(铁道部令30号)有关规定办理。

(1)机车故障定责段相关部门责任的,按件进行考核。(2)月、季、年机车故障超标时,按段有关规定进行考核。(3)对隐瞒故障原因、推脱责任的部门,要加倍考核。

11.机车故障的考核由技术科在段安全生产分析会和安全生产委员会会议上汇报,会议形成考核决议,由安全科以文件的形式公布。

12.机车故障的考核结果应与责任部门的奖金分配和责任人员的收入挂钩,并作为安全评估、评先的条件。

六、整改措施及要求。

1.故障机车部件在各修程中的范围、工艺标准存在问题的,技术科应及时进行修订和补强。检修车间应严格执行、重点落实,质检、技术人员及专业工程师应加强该部位的工艺写实。

2.按照故障的类型(分为惯性、多发、季节、冷门)和故障反映出的质量或管理问题。提出本部门应吸取的教训、采取的措施,落实的责任部门,并建立和填写各项整改记录,并将整改情况上报技术科。

3.技术科应对机车故障情况进行汇总,将各项整改措施的执行情况纳入“220”检查的范围。

4.检修车间应建立机车故障登记台帐,进行重点跟踪,利用机车入库整备时间进行日常跟踪检查,小辅修时进行专项检查,中修时进行重点检查。

5.技术科将机车故障统计表交于安全科,作为日常检查的重点内容进行抽查落实。

整改通知书反馈技术科,由技术科根据具体的整改情况指导本次修程。

7.技术科通知故障机车检查时间后,各部门不得无故迟到,迟到5分钟按丙类问题考核,迟到15分钟按乙类问题考核。15分钟后不到者,不再等待,按缺席处理,其它部门开始看车。

七、考核程序及要求。

1.发生机车故障后,技术科必须做好机车故障信息的收集、整理、汇总、分析工作,及时召开机车故障分析会,找准机车故障原因,明确责任人,制定防范措施。

2.技术科在机车故障分析会结束后2小时内,将机车故障分析报告和责任人员考核通报情况,及时上报机务处及安全科。

3.安全科根据“包机段[2010]18号”文件考核标准填发考核通报,分别交由劳人科、工会、责任部门、责任人,并存档备查一份。

4.劳人科核实考核通知书后,填发考核通知书或人事命令,送达财务科执行。

5.考核标准按“包机段[2010]18号”文件考核标准执行。6.各部门必须严格按照本办法规定,结合实际制定细化落实措施,做到中修考核严于小辅修考核、小辅修考核严于整备考核、整备考核严于故障应急处理考核,切实形成逐级负责、分层管理、严控源头。

7.各部门必须建立、健全机破考核基础台帐和相关资料,规。

8.段安全科应定期或不定期抽查各车间部门的考核落实情况,凡弄虚作假,一经发现,对经办人员和相关管理人员报请段领导从严考核处理。

八、台帐管理。

1.按照专业管理、系统负责的原则,技术科负责日常机车故障的统计和分析报告的日常管理,建立健全机车故障的统计、分析、总结、报告,规范机车故障管理。

2.机车故障资料包括:行车设备故障登记簿、行车设备故障分析记录簿、安监报—。

1、行车设备故障有关调查取证材料(含现场调查取证材料、图片、录像等)、行车设备故障处理报告表、行车设备故障调查处理报告、外传行车设备故障通知书等。

3.机车故障统计范围执行《铁路行车设备故障调查处理办法》第九章规定的设备故障和构成铁路交通事故的设备故障。

4.技术科应将安监报—1及与机车故障分析的有关资料装订成册,按部统一制定的《行车设备故障登记簿》、《行车设备故障分析记录簿》内容及格式,详细记载机车故障发生的经过、原因及处理等情况,长期保存,并做好月度质量分析工作,其中应包含机车故障件数和中断行车时间的分析。

九、统计上报。

上报机务处。每周一上午将前一周的机车故障情况上报段长、总工程师。

2.技术科对机车故障的定责、处理及质量分析情况,于月、季、年末的5日内,上报机务处。

十、具体要求。

1.技术科要根据本办法,组织做好故障的调查处理及质量分析,强化机车故障质量隐患的超前防范和过程控制,对典型故障分析不过夜,对未构成机车故障的,机车回段后,要比照故障故障进行分析、定责,并严格进行考核。

2.安全科要加强排查,确保机车故障防范措施的落实。3.技术科每月要对机车故障进行一次全面分析,深入查找检查、监测、维修、验收、故障处理各环节原因,制定针对性的技术措施,并督导有效落实。

4.段安全生产分析会或安全生产委员会会议要将机车故障分析情况纳入会议主题,充分及时的分析倾向性、关键性、前瞻性问题,研究解决措施。

5.安全科要每月对机车故障进行一次通报,典型故障要及时通报,从而起到举一反三的作用。

6.教育科要加强组织机车故障案例的学习教育,保证全体干部职工准确了解机车故障发生的经过、原因,及时掌握相关的防范信息,防止同类故障的发生。

8.要加大故障的考核力度,严格追究作业人员、质检人员、验收人员、技术人员的直接责任和连带责任。

附件1:

根据《包头西机务段机车故障管理办法》及有关规定,为确保质量管理体系的有效运作及质量责任包保制度的落实,进一步规范机车故障分析、定责工作,按照“专业管理、逐级负责”的原则和“分级管理,分类分析,分层预防”的要求,特制定本办法。

一、分析管理:

1.故障机车回段后12小时内召开分析会,分析工作由段总工程师负责主持(遇总工程师不在故障机车属地时,由本地检修副段长主持),遇特殊情况不能按时分析,必须报请机务处主管副处长同意。

2.机车故障分析实行分级分析。客运机车故障、其它机车火灾、逆电、飞车、走行部部件脱落、基础制动装臵引发的机车故障、专特运机车故障需报机务处处长(或副处长)主持分析。上述以外的机车故障由段总工程师(或各检修副段长)主持分析。

二、分析程序1.信息沟通。

1.1机车运行中发生故障后,乘务员及时、真实的将机车故障现象上报车间,并如实填写行车运行日志。退勤后及时书写经过,并将经过传真至所属运用车间,由运用车间传真至调度室。

1.2调度室接到机车故障经过后,将经过传真至总值班室和。

1.3机车发生故障后,由总值班室通知运用科、技术科、整备车间、检修车间以及其它部位值班人员。

1.4当故障机车入库时,整备车间外勤值班员通知技术科,由技术科通知局驻段验收室、教育科、安全科、运用科、材料科、整备车间、检修车间统一时间看车。

1.5乘务员所属车间由安全科、运用科通知。运用车间质量副主任、当班乘务员必须参加机车故障分析会。

1.6当机车故障当班乘务员为外段乘务员时,由技术科通知外段技术科,由安全科通知外段安全科,运用科通知外段运用部门。

1.7当机车故障涉及外单位时应及时通知外单位相关部门。2.机车故障原因查找。

2.1故障机车入库后,整备车间外勤值班员通知技术科,技术科向总工程师(或检修副段长)汇报后,安全科、运用科、教育科、材料科、检修车间、整备车间、运用车间相关人员上车了解情况,查找故障原因,制定修程。

2.2上述专业人员上车检查前,不允许任何人员对故障机车进行任何检修工作。

在场,否则不予检查、试验、分析。

2.4检修车间负责机车安全防护以及故障查找,整备车间负责机车转线、车门钥匙保管,乘务员负责进行高压电器试验。

2.5对故障机车检查完毕之后,有关运用、检修、整备车间,技术、安全、运用、教育、材料科及局驻段机车验收室要进行预分析。预分析的内容为:机车故障现象;故障机车对运输的影响程度;故障部件在各修程中的范围、工艺标准;故障的类型(惯性、季节性、多发、偶发);故障反映出的质量、管理等方面问题。提出本部门应吸取的教训、采取的措施,拟定责任部门,并将《机车故障预分析情况表》(见附表6)交技术科存档。

2.6因会议时间冲突等原因不能及时参加机车故障原因查找的、不能及时参加机车故障分析会议的,要及时向组织部门反映,不得无故拖延时间。

3.资料提报。

3.1机车故障经过由运用车间乘务员提供。3.2故障机车的修程情况由技术科提供。3.3安全科负责提供故障机车监控器数据。

3.4整备车间负责提供故障机车机统-。

6、机统-28及近期整备检查、施修记录。

3.5检修车间必须在机车故障分析人员预分析之前将机破机车机统—。

28、机统—。

6、专项整修记录、日常整备检查、施修记录以及配件检修试验和更换等记录准备齐全。

3.6驻段验收室负责提供故障机车上次修程重点活项、工艺范围执行等相关验收记录。

4.参加会议人员。

总工程师(检修副段长、运用副段长),局驻段机车验收室主任(或副主任),安全、技术、教育、材料科科长(或副科长)及乘务员(或知情的指导司机长、管理人员);检修车间主任、相关副主任,运用车间主任、相关副主任,整备车间主任、相关副主任,技术科专业技术人员及检修车间相关工作人员。

5.会议议程。

5.1运用车间乘务员(或指导司机长、管理人员)介绍机车故障概况及处理、救援情况等。

5.2技术科介绍机车修程情况及基础质量。

5.3局驻段验收室介绍上次修程重点活项、工艺范围执行情况。

5.4安全科介绍机车监控记录分析情况。

5.5运用车间介绍机车运用情况(包乘制机车同时介绍机车保养情况)。

5.6检修车间介绍上次修程(包括近期的临碎修)施修情况。5.7整备车间介绍近期机车整备检查作业情况(轮乘制机车同时介绍机车保养情况)。

6.分析会议要求。

6.1参会人员在预分析的基础上,本着“三不放过”的原则,认真进行分析,找出机车故障的真实原因。

6.2制定切实可行的措施,内容包括应急措施,长效措施,实施这些措施的具体负责人;对工艺范围的修改完善意见等。

6.3技术科做好机车故障的登记和会议记录工作。7.分析报告。

7.1根据分析会确定的责任、制定的措施和考核处理意见,技术科在会后2小时内,形成《铁路行车设备故障处理报告表》(安监报2)、《机车故障调查处理报告》并附人事命令。

7.2形成的《机车故障调查处理报告》、《铁路行车设备故障处理报告表》利用网络或传真报机务处,过后加盖公章寄送机务处。

三、责任判定。

按《包头西机务段机车故障管理办法》中的规定:机车故障划分为全部责任、主要责任、次要责任和等同责任的要求,对机车故障责任判定做如下规定:

1.发生下列机车故障之一,列乘务员全部责任。

1.1由于乘务员操纵不当,导致制动、走行部关键部件破损及机车逆电、飞车(调速器故障另行分析)、油锤、水锤、两个及以上动轮迟缓或动轮擦伤的。

1.2由于乘务员对运行中机车检查不认真、不到位或发现活项处理不得当、不彻底的。

1.3由于乘务员运行中自检自修活项不处理的。

1.4在铁路局规定的机车乘务员应急处理范围内,由于乘务员处理不及时、不得当的。

1.5由于乘务员运行中发现机车动态活项不记录、不反馈、不汇报,填写《呼铁局机车运行交接记录》不认真、不准确,导致机车动态活项延续或扩大的。

1.6由于乘务员出库时未检查、未确认机车走行、制动、电气系统以及钩缓装臵等主要部位状态,机车上线后造成机车故障的。

1.7机车小修前最后三趟牵引运行,指导司机长不添乘,或添乘不认真填写《呼铁局机车小修动态活项指导司机长提报单》,经分析认定机车故障点应在《呼铁局机车小修动态活项指导司机长提报单》上反馈但未反馈的,指导司机长与检修人员同列机车故障责任者。

1.9错过灭火时机,造成机车发生火灾的。

1.10手制动未松,造成第2、5动轮之一迟缓发生的。2.下列情况之一,列教育科主要责任,乘务员次要责任。2.1列乘务员责任的机车故障,事后未采取针对性措施进行教育、讲解,同一乘务员、同一故障一个月内再次发生的。

2.2因机车乘务员技术业务素质不强造成机车故障,教育部门未制定针对性培训计划、未下发专项培训教材、未及时培训考试,导致同一乘务员、同月内连续发生2件及以上同性质、同部位、同部件机车故障的。

2.3机车结构变更或进行加装改造后,教育部门未制定针对性培训计划、未下发专项培训教材、未及时培训考试,造成机车故障的。

3.下列情况之一,列检修车间全部责任,如中、小修后第一趟,同时列局驻段验收室同等责任;如机车部件自身(非组装原因造成的)质量问题,且为新造或厂修,列检修车间主要责任,材料科及厂方列同等责任。

3.1中修机车在一个中修期内因转向架构架焊修过的部位、车轴、轮芯、牵引杆裂损,柴油机曲轴、凸轮轴、活塞连杆组、传动齿轮、轴及轴承破损,气门掉头,轴箱轴承、主发电机轴承、牵引电动机轴承非缺油烧损,牵引主动齿轮崩裂或松脱,新换装牵引从动齿轮、轮箍崩裂或迟缓发生的。

3.2中修机车在16万公里之内因柴油机主轴瓦螺栓、连杆瓦螺栓断裂或松脱,主轴瓦、连杆瓦剥离、烧损、拉伤,进出水管裂漏,增压器油封漏,联合调节器、极限调速器故障,主机油泵、高低温水泵故障,变速箱故障,静液压泵马达故障,散热单节裂漏,主发电机、牵引电动机、启动电动机、励磁机、空压机电机接地、断路、短路、烧损,主整流柜、励磁整流柜整流元件击穿或烧损发生的。

压调整器、无级调速装臵、微机恒功励磁调节装臵、继电器、电阻、电线路烧损发生的。

3.4中修机车上述规定之外在一个小修期内发生的。3.5中修后第一趟发生的。

3.6小修机车互换配件范围,在一个小修期内发生的。3.7小修机车检查、给油范围,在8000公里内发生的。3.8由于检修人员不认真执行“四按三化记名检修”制度,漏检、漏修、违反工艺标准修,造成机车故障的。

3.9配件在质量保证期内和未按规定对配件性能进行检测、检验,导致不良或不符合标准配件上车,或配件无检修记录上车及受损配件技术性能不达标未及时更换,造成机车故障的。

3.10未按规定对机车实施加装改造发生故障的。

3.11未按规定要求和整修标准对新造、厂修、新调入、解备机车进行整修,或整修标准、范围不落实,整修存在漏项,造成机车带病上线发生机车故障的。

3.12由于轴温报警装臵、监控装臵及走行部监控装臵等安全装备故障,或设备故障误报警的。

3.13“零公里”漏检漏修;发现活项未处理或处理不彻底;检查人员应到未到,或检查后机车上线发生故障的。

3.14未严格按照专、特运鉴定办法检查,检查人员应到未到,漏检漏修,专特运机车提票活项未修复或修复不彻底,导致机车带病上线发生机车故障的。

3.15专项整治不开展,或专项整治措施不组织、不落实,整治效果不明显,专项整治后发生的。

4.发生下列情况之一,列整备车间全部责任。

4.1由于整备检查人员检查机车不认真,漏检漏修,造成机车故障的。

4.2机车乘务员在机车运行交接记录上已记载机车动态活项,但整备检查人员未提票处理,或已提票但处理不彻底,造成机车故障的。

4.3机车整备后发生走行部、钩缓装臵配件松动、脱落、丢失,各管系接头松脱、电线路接线松动、虚接,造成机车故障的。

4.4机车保养不到位,缺油缺水,常备备品不足,造成机车故障的。

4.5整备调度人员随意填写、发放机车出库质量合格证,机车上线后发生机车故障的。

4.6不按规定范围、标准保洁,导致电器绝缘降低或部件作用不良,造成机车故障的。

4.7整备作业后第一趟上线发生机车故障的。5.下列情况之一,列材料科全部责任。

5.1发放的材料和配件无合格证或合格证与实物不相符装车而发生的。

5.2未经上级部门审批擅自更改配件生产厂家或使用非定点厂家生产的零配件装车后发生的。

5.3配件存放不当发生变质造成的。5.4因缺料导致不良配件无法更换的。

6.下列情况之一,列技术科全部责任,列局驻段机车验收室同等责任。

6.1机车故障分析不及时、不准确,制定措施针对性不强,导致同性质、同一台机车,同一部位、同部件故障每月发生3件及以上的。

6.2因技术人员失职,进行错误技术指导发生的。6.3对机车质量问题未及时向有关部门反馈,有针对性地及时修订补强机车中、小修工艺、范围和技术标准,或及时采取针对性技术措施,造成惯性、季节性故障每月发生3件及以上的。

6.4未经机务处同意,擅自变更机车原设计,采用代用材料或未按规定进行加装改造发生的。

6.5专业技术人员对责任范围内的简化修、违反工艺标准修,不落实技术措施、不执行工艺标准的行为,未能给予有效指导,或存在问题未能及时发现、更正、纠偏,导致机车故障发生的。

7.下列情况之一,列教育科全部责任。

7.1列检修车间责任的,事后未采取针对性措施,进行教育、讲解,同一机车、同一故障一个月内再次发生的。

7.2缺乏技术资料或授课内容错误发生的。

8.上述“责任判定”范围以外的机车故障,根据实际情况具体分析判定。

包西机务段技术科。

2010年6月28日。

变电故障处理

单位名称:

审核:

二、事故(故障)现象。

填写事故发生前后的信号显示、保护装置动作情况、设备动作情况、故障设备外观现象(附各角度照片)、集控站监控机显示信息、变电站后台机采集信息内容。

三、事故处置经过。

对事故开始到故障设备隔离改为检修状态的全过程内容进行描述,时间要求精确到分。

四、事故停电范围及损失情况。

对事故造成的停电范围、电量损失及设备损坏情况进行说明。

六、事故原因分析。

描述设备厂家、型号、投运日期以及设备运行期间的运行维护、检修试验情况,并根据事故过程现象分析设备损坏的原因。存在其它设备间接损坏的也按照如上要求进行说明。

七、事故暴露出的问题。

根据事故涉及到的设备质量、安装工艺、检修维护、运行巡视、反措落实、管理要求落实等方面进行说明。

八、防范及整改措施。

为防止事故重复发生所拟采取的整改措施,要求整改措施落实到人,明确整改完成时间及督查落实人,整改措施要结合暴露出的问题,并举一反三,防止类似事故在次发生。

附件:故障录波及继电保护动作分析、故障录波图、保护动作报文、最近两个周期的设备电气试验报告(充油设备还应提供相关油化试验报告)、损坏设备技术规范书、事故设备照片。

伺服阀故障处理

故障现象:

圆顶阀工作中,处于关闭接近完成状态,此时关闭动作中止,圆顶阀不能完全关闭。

可能的原因:控制气源不稳定,气缸动作不灵活,圆顶密封圈磨损,异物卡涩,气缸损坏。

处理步骤:

一,确认控制气源的稳定性,能保证6-7公斤的压力。

另外:原动机构故障。

检查方法:分段剥离检查:关闭气控箱气源球阀,放掉余气。打开气缸支架,拆下气缸杆头与转臂的连接销轴;手动拉伸气缸杆,检查气缸杆伸缩灵活性,并检查行程是否达到250mm的设计长度;如果有问题,按照常规进行气缸的解体检修。或更换气缸,同时注意调整转臂上的限位调整螺钉,使限位开关能正常工作。

以上步骤为普通的处理步骤,根据现场情况不同,具体处理方法以现场判断为主。

伺服阀故障处理

二、大多数情况无此条件,这时一个简单的办法是将系统开环,备用独立直流电源、经万用表再给伺服阀供正负不同量值电流,从阀的输出情况来判断阀是否有毛病,是什么毛病。伐问题不大,再找系统问题,例如:执行机构的内漏过大,会引起系统动作变慢,滞环严重、甚至不能工作;反馈信号断路或失常等等,放大器问题有输出信号畸变或不工作,系统问题这里不详谈,下面主要谈谈阀的故障。

(1)阀不工作原因有:马达线圈断线,脱焊;还有进油或进出油口接反。再有可能是前置级堵塞,使得阀芯正好卡在中间死区位置,阀芯卡在中间位置当然这种几率较少。马达线圈串联或并联两线圈接反了,两线圈形成的磁作用力正好抵消。

(2)阀有一固定输出,但已失控原因:前置级喷嘴堵死,阀芯被赃物卡着及阀体变形引起阀芯卡死等,或内部保护滤器被赃物堵死。要更换滤芯,返厂清洗、修复。

(3)阀反应迟钝、响应变慢等。

原因:有系统供油压力降低,保护滤器局部堵塞,某些阀调零机构松动,及马达另部件松动,或动圈阀的动圈跟控制阀芯间松动。系统中执行动力元件内漏过大,又是一个原因。此外油液太脏,阀分辨率变差,滞环增宽也是原因之一。

(4)系统出现频率较高的振动及噪声原因:油液中混入空气量过大,油液过脏;系统增益调的过高,来自放大器方面的电源噪音,伺服阀线圈与阀外壳及地线绝缘不好,似通非通,颤振信号过大或与系统频率关系引起的谐振现象,再则相对低的系统而选了过高频率的伺服阀。

(5)阀输出忽正忽负,不能连续控制,成“开关”控制。原因:伺服阀内反馈机构失效,或系统反馈断开,不然是出现某种正反馈现象。

(6)漏油原因:安装座表面加工质量不好、密封不住。阀口密封圈质量问题,阀上堵头等处密封圈损坏。马达盖与阀体之间漏油的话,可能是弹簧管破裂、内部油管破裂等。伺服阀故障排除,有的可自己排除,但许多故障要将阀送到生产厂,放到实验台上返修调试,再强调一遍:不要自己拆阀,那是很容易损坏伺服阀零部件的。用伺服阀较多的单位可以自己装一个简易实验台来判断是系统问题还是阀的问题,阀有什么问题,可否再使用。

故障处理心得体会

故障处理是生活和工作中不可避免的一部分。无论是在日常生活中还是在工作中,我们都可能遇到各种各样的故障和问题。通过处理这些故障,我们可以提高自己的技能和能力,并找到解决问题的最佳方式。在我多年的经验中,我总结出一些故障处理的心得体会,希望能与大家分享。

第二段:保持冷静。

处理故障时最重要的一点是要保持冷静。当面临一个困难时,我们往往会感到恐慌和压力,这会影响我们的思考和判断能力。所以,无论是生活中还是工作中,我们都应该尽量保持冷静的态度,把问题从感性转变为理性。只有在冷静的状态下,我们才能更好地分析问题,找到最佳解决方案。

第三段:彻底调查。

在处理故障时,彻底调查问题的根本原因是非常重要的。有时候,故障可能只是看似表面原因所造成的,隐藏着更深层次的问题。所以,在处理一个故障时,我们应该尽可能多地了解文件,了解它的特点,找到它的隐藏原因。如果我们只是针对表面问题进行暂时修复,那么问题很可能会再次发生,甚至可能变得更加严重。因此,彻底调查问题,找到根本原因是解决故障的关键。

第四段:制定解决方案。

在彻底调查问题后,我们就需要制定解决方案。解决方案应具体,明确,并且能够从根本上解决问题。我们可以从多个角度分析问题,并与相关人员进行交流和讨论。通过集思广益,我们可以找到最佳的解决方案。此外,在制定解决方案时,我们还应考虑到可行性和可操作性,并制定相应的实施计划。只有经过全面的考虑和准备,我们才能更好地解决问题。

第五段:总结和反思。

处理完一个故障后,我们应该总结和反思这个过程,以便从中吸取经验教训。我们可以问自己以下几个问题:我们在处理过程中有没有遇到困难?我们的解决方案是否确实有效?如果再次遇到同类问题,我们应该怎样处理?通过对自己的反思和总结,我们可以更好地提高自己的故障处理能力,并在以后的工作中更加得心应手地应对各种复杂的问题和故障。

结论:

在处理故障时,保持冷静、彻底调查、制定解决方案以及总结反思是处理故障的关键。只有通过这些步骤,我们才能更好地解决问题,提高自己的技能和能力。在以后的工作和生活中,面对各种问题,我们可以更加从容应对。我相信,只要我们不断学习和积累经验,我们的故障处理能力会不断提高,我们也会越来越擅长应对各种复杂的问题和故障。

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